現(xiàn)年36歲的胡新博,是鉬爐料產(chǎn)品部鉬鐵分廠廠長。作為一名80后的基層管理者,在12年的工作經(jīng)歷中,他用自己敢想敢做的勇氣和魄力一次次地突破自我,他用一系列超產(chǎn)、增量、降本的數(shù)據(jù),踐行著“打造國內(nèi)第一,國際領(lǐng)先鉬爐料加工企業(yè)”的初心和使命,在他身上充分展現(xiàn)出了公司80后年輕干部的昂揚銳氣和拼搏斗志。
外行到內(nèi)行的成功轉(zhuǎn)型
2013年,從事了6年機關(guān)工作的胡新博被任命為鉬鐵一分廠支部書記兼生產(chǎn)副廠長。漢語言文學專業(yè)畢業(yè)的他成為一名“半路出家”的生產(chǎn)管理人員。為了盡快弄懂工藝,他對鉬鐵一分廠歷年來的配方數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)錄入,利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)結(jié)合現(xiàn)場熔煉反應(yīng)記錄,短時間就掌握了鉬鐵配料工藝。同時,為切實提升自身管理能力,他下沉到班組職工中跟班作業(yè),牢固樹立“工作需要什么就學什么,自己缺什么就補什么”的理念,扎實掌握工藝和基層管理知識,這些都讓他很快就熟悉了鉬鐵的人員和設(shè)備,迅速實現(xiàn)了外行到內(nèi)行的成功轉(zhuǎn)型。在此期間,他作為第一發(fā)明人研發(fā)的小粒度鉬鐵壓球,徹底解決了小粒度鉬鐵庫存金屬量回爐的生產(chǎn)難題。鉬鐵壓球自2015年起就成為金鉬股份新型鉬鐵產(chǎn)品進行銷售。目前已累計銷售壓球產(chǎn)品1225噸,節(jié)約庫存金屬回爐輔料成本266.76萬元。
要打最難打的仗
2015年5月,鉬爐料產(chǎn)品部針對原焙燒二分廠生產(chǎn)經(jīng)營困難局面,在全廠范圍內(nèi)對分廠班子進行公開招聘,胡新博通過競聘選拔擔任焙燒二分廠首席承包人和分廠廠長。而在此之前,他對焙燒二分廠的各項情況一無所知。他說:“冶煉和焙燒作為鉬爐料產(chǎn)品部的兩大支柱,是鉬爐料產(chǎn)品部的另一個廣闊舞臺。我還年輕,就是要去打最難打的仗!”
上任伊始,他通過召開職工座談會,剖析和解決分廠歷史問題和實際問題,調(diào)整部分崗位人員工作,積極建立員工溝通渠道,變被動管理為主動管理,實現(xiàn)分廠員工隊伍思想穩(wěn)定;通過恢復工藝參數(shù)控制系統(tǒng),實現(xiàn)工藝參數(shù)指導生產(chǎn),制定關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制制度和重要崗位工作要點;開展操作標準和工藝要點培訓,并結(jié)合標準化操作規(guī)程對焙燒方法進行了統(tǒng)一,確保產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)定正常;對分廠的重點設(shè)備故障原因進行層別分析和歸類,規(guī)范設(shè)備操作和使用,建立設(shè)備動態(tài)管理,實現(xiàn)重點設(shè)備計劃檢修,確保將設(shè)備意外停爐的幾率減少到最小,避免生產(chǎn)停頓……這一系列的“組合拳”打出來后,迅速扭轉(zhuǎn)了焙燒二分廠的被動局面,使焙燒二分廠整體面貌煥然一新。同年,焙燒二分廠一次出爐合格率由83.37%提高到96.21%,產(chǎn)量指標穩(wěn)步提高,創(chuàng)造了670噸超產(chǎn)、天然氣117立方/噸的生產(chǎn)記錄,回收率達到98.34%,天然氣累計節(jié)約成本30萬元,圓滿完成承包期內(nèi)的各項生產(chǎn)經(jīng)營目標。
“打造國內(nèi)第一流節(jié)能窯”是胡新博在焙燒二分廠任職期間的奮斗目標。2016年鉬爐料產(chǎn)品部對焙燒二分廠兩臺內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯進行節(jié)能升級改造。作為項目負責人,他主動參與項目設(shè)計施工,狠抓項目進度和質(zhì)量。在試生產(chǎn)期間他決策果斷、勇于擔當、敢于負責,迅速實現(xiàn)了內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯焙燒鉬精礦的 □□ 源焙燒,依靠鉬精礦自熱焙燒就能生產(chǎn)合格產(chǎn)品,成功完成了節(jié)能窯改造目標,僅2016年8—12月份就節(jié)約天然氣費用40萬元。同年,焙燒二分廠被金鉬集團授予先進分廠榮譽稱號。
他山之石,可以攻玉。2017年,在完成了節(jié)能窯節(jié)能目標任務(wù)后,他把主攻方向又瞄準為提質(zhì)增產(chǎn)和降低成本。他帶領(lǐng)班子和技術(shù)骨干走訪了新華龍鉬業(yè)、榮鑫鉬業(yè)、金達鉬業(yè)等全國先進節(jié)能窯單位,對標行業(yè)找差距,眼睛向內(nèi)找突破,在吸收外部優(yōu)秀經(jīng)驗和總結(jié)自身工藝問題后,焙燒二分廠形成了“大料量、低負壓”的新焙燒工藝方法。2017年焙燒二分廠產(chǎn)量較2016年超產(chǎn)1802噸,創(chuàng)回轉(zhuǎn)窯年度產(chǎn)量最高記錄和月度記錄,同年實現(xiàn)焙燒鉬精礦單位加工成本下降了32%,全年節(jié)約成本747.5萬元。
想干事干成事
2018年,胡新博任鉬鐵分廠廠長兼黨支部書記。崗位在變,胡新博想干事、干成事的決心卻始終如一。在鉬爐料產(chǎn)品部改革發(fā)展工作整體部署下,他大力推進鉬鐵分廠內(nèi)部改革。一是通過班組合并、末尾淘汰、差異化薪酬等措施,打破了原有的“吃大鍋飯”、“平均主義”的陳舊機制;二是通過冶煉爐筒砌筑、失重稱校驗內(nèi)部承包等措施,一方面鼓勵職工發(fā)光發(fā)熱,增加崗位收入和提高自身滿足感,另一方面切實做到降低外委維修成本和延長設(shè)備使用壽命。2018年累計節(jié)約爐筒維修費用120萬元。
在生產(chǎn)經(jīng)營方面,通過實施分線錯時和訂單化生產(chǎn)等措施,實現(xiàn)鉬鐵產(chǎn)量提高和品質(zhì)穩(wěn)定,滿足了公司的備發(fā)貨生產(chǎn)需求;開展重點設(shè)備開重點監(jiān)護和預判式維修,保障了生產(chǎn)狀態(tài)的連續(xù)穩(wěn)定;嚴把原輔料入廠質(zhì)量關(guān),精準科學配料,確保了鉬鐵冶煉一次出爐合格率;2018年12月份鉬鐵產(chǎn)量刷新鉬鐵單月記錄;鉬鐵冶煉綜合回收率同比增長了0.08%; 盤活資源,將庫存金屬回爐消化,轉(zhuǎn)化合格鉬鐵603.39噸,《鉬鐵庫存金屬量消化》效能監(jiān)察項目獲得公司二等獎;同年鉬鐵分廠被集團公司授予“先進分廠”榮譽稱號。2019年1—10月份,鉬鐵分廠完成鉬鐵產(chǎn)量同比增長14.36%,2019年鉬鐵回收率同比增長0.01%,超過公司計劃0.02%;通過冶煉配方優(yōu)化,開展鐵錠降溫新工藝技術(shù),實現(xiàn)小粒度鉬鐵占比率下降3%;鉬鐵輔料成本同比下降24.6%,節(jié)約成本約315萬元。